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三相SPWM工頻逆變的啟動問題

要做一個三相的工頻逆變,手頭上有一個樣機,采用的是PIC的單片機做的,由于設(shè)備年代久遠,公司需要做功能上的優(yōu)化和改進,而原設(shè)計者已經(jīng)離職,不得不抄襲原硬件,重新寫軟件。原設(shè)計的大概情形如下:

1. DC48V升AC380V

2. 3路雙極性PWM波,驅(qū)動3只IR2110,每只IR2110驅(qū)動上下2個壁管,載波頻率2.667KHz

3. 每一相PWM驅(qū)動采用的是6只FTP23N10驅(qū)動,3只上管+3只下管3. 3只工頻升壓變壓器,原邊輸入26.5V,副邊主輸出240V,副邊第2個繞組輸出20V,繞組2用作電壓反饋引腳。

4. 3個 240V繞組輸出的一端公共連接作為N線,另外的一端是3根火線各接入1只10uF、250V的電容濾波,再輸出,AC輸出采用3相4線的Y型接法

5. 工作的時候有比較響的噪聲出現(xiàn)。

新的設(shè)計將原來的插件阻容換成了貼片的,IR2110換成貼片的,MCU采用的STM8S105,該MCU有3路雙極性的互補PWM輸出口,很適合做三相驅(qū)動,死區(qū)時間可以任意設(shè)置,帶剎車輸入功能。這里將過流保護信號引入到剎車輸入引腳,過流或者短路發(fā)生時,立即停止PWM輸出,剎車功能是MCU的內(nèi)部硬件實現(xiàn),不與軟件相關(guān),所以響應時間非常塊。

為了保持原功率部分不變,特別將PWM的周期設(shè)置為2.667KHz,死區(qū)時間設(shè)置的是2us(原設(shè)計大約為1us不到),經(jīng)過示波器測試開啟和關(guān)斷波形,非常漂亮,有時間傳波形上來。  采用查正弦表的方式產(chǎn)生3相驅(qū)動波。

調(diào)試過程和出現(xiàn)的問題描述如下:

調(diào)試的時候,采用的一個20V的開關(guān)電源替換48V電池調(diào)功率部分,PWM的調(diào)制深度90%左右,沒有軟啟動,上電直接輸出90%的調(diào)制深度的PWM波,不帶任何負載,沒有引入反饋,采用開環(huán)的方式輸出,由于擔心燒管(FTP23N10),每個通道2只MOS管,上壁1只,下壁1只,上電工作后,沒有任何異樣,并且變壓器有聲音發(fā)出,和樣機的聲音差不多,然后用示波器測試升壓的正弦波,非常漂亮,肉眼看不出失真,有時間我發(fā)圖上來,然后,我用萬用表測量3相相電壓電壓分別為104V,108V,112V。整個過程很順利,沒有燒管。問一句,這理有4V的電壓差別,是因為那3只大濾波電容容量不一致引起的還是,3只變壓器的變壓比有細微的差別導致的?或者都有可能?

然后,將48V電池接入,開環(huán),不帶負載,上電直接輸出90%的調(diào)制深度的PWM波,每相通道2只MOS管,上壁1只,下壁1只,通電瞬間,只見火花一冒,趕緊關(guān)電,測試發(fā)現(xiàn)3個通道的6只MOS管全部擊穿短路,并且短路全部都是G,D,S直通。

現(xiàn)在有幾個問題想問一問前輩們

1.  原設(shè)計是2.667KHZ的載波頻率,在變壓器不改變的條件下,我能否將載波頻率提高? 或者說提高了會影響什么?

2.  原設(shè)計逆變板,在工作的時候,噪聲有點大,是否是因為載波頻率低,變壓器產(chǎn)生噪聲做導致的?

3.  上電啟動假如不加入軟啟動,是否會大大增加燒管的幾率?

4.  測試采用的是單只MOS管,是否會導致燒管。 從原理上來說,變壓器不帶負載,啟動電流應該是線性增加,不存在瞬間的大電流才對,

     那燒管是否還會有其他什么原因呢?

5.  FTP23N10是耐壓100V的管子,48V電池接入,會不會存在耐壓不夠,燒管?

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top041376
LV.6
2
2017-10-17 07:52
幫頂     
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liufan
LV.4
3
2017-10-18 19:06
@top041376
幫頂   
謝謝,我自己也來頂一頂。。。。。
0
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HWXHQDQ
LV.5
4
2017-10-26 20:18
死區(qū)時間合理不!
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2017-10-27 20:22
可以參考EG8030的方案,就是用工頻變壓器的。
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liufan
LV.4
6
2017-10-30 19:57
@簡單活著
可以參考EG8030的方案,就是用工頻變壓器的。

只怪之前不了解有EG8030這個方案,所以硬件設(shè)計都是定了,并且公司還是希望能參照樣機來設(shè)計。

調(diào)試到現(xiàn)在,情況是,我把SPWM的頻率調(diào)高到了12.5KHZ(原設(shè)計是2.667KHZ),沒有工頻噪聲了,3相的波形已經(jīng)出來,并且,之前燒管子是因為管子有問題導致的?,F(xiàn)在單相帶100W的燈泡負載都沒有什么問題了,但是其中有2相的高邊MOS管有點發(fā)熱,低邊管,帶負載的話,發(fā)熱就更加明顯,但是空載的波形區(qū)別不大。 驅(qū)動管是IR2110,今天在測試帶3相100W的燈泡負載的時候,反倒出現(xiàn)上電的瞬間,那1路不發(fā)熱的MOS管炸管了,我個人分析發(fā)熱的原因是極有可能是因為布線造成的,因為3相的驅(qū)動線路和驅(qū)動信號是完全一致的,相位我也測試過是120度。3相的驅(qū)動不平衡導致炸管,但是不明白為什么炸的是那1相不發(fā)熱的管子? 有大師能解答一下嗎?

還有,對于工頻逆變器來說,提高SPWM的頻率,有哪些優(yōu)缺點呢?   原設(shè)計的SPWM的頻率是2.667KHZ,變壓器噪聲很大,我相信原設(shè)計者肯定知道提高SPWM的頻率可以消除噪聲的,但是他沒有這么做,我想應該是有一定的道理和原因的。只是我才疏學淺,不明真想,所以希望大師們能解答一下,小弟我感激不盡!

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HWXHQDQ
LV.5
7
2017-11-10 21:42
@liufan
只怪之前不了解有EG8030這個方案,所以硬件設(shè)計都是定了,并且公司還是希望能參照樣機來設(shè)計。調(diào)試到現(xiàn)在,情況是,我把SPWM的頻率調(diào)高到了12.5KHZ(原設(shè)計是2.667KHZ),沒有工頻噪聲了,3相的波形已經(jīng)出來,并且,之前燒管子是因為管子有問題導致的。現(xiàn)在單相帶100W的燈泡負載都沒有什么問題了,但是其中有2相的高邊MOS管有點發(fā)熱,低邊管,帶負載的話,發(fā)熱就更加明顯,但是空載的波形區(qū)別不大。驅(qū)動管是IR2110,今天在測試帶3相100W的燈泡負載的時候,反倒出現(xiàn)上電的瞬間,那1路不發(fā)熱的MOS管炸管了,我個人分析發(fā)熱的原因是極有可能是因為布線造成的,因為3相的驅(qū)動線路和驅(qū)動信號是完全一致的,相位我也測試過是120度。3相的驅(qū)動不平衡導致炸管,但是不明白為什么炸的是那1相不發(fā)熱的管子?有大師能解答一下嗎?還有,對于工頻逆變器來說,提高SPWM的頻率,有哪些優(yōu)缺點呢? 原設(shè)計的SPWM的頻率是2.667KHZ,變壓器噪聲很大,我相信原設(shè)計者肯定知道提高SPWM的頻率可以消除噪聲的,但是他沒有這么做,我想應該是有一定的道理和原因的。只是我才疏學淺,不明真想,所以希望大師們能解答一下,小弟我感激不盡!
怎么不用單片機出3相呢?8030我也玩過,但還是玩不好它!現(xiàn)在用5元錢單片機就輕易搞好了,在高頻逆變還能3相獨立穩(wěn)壓。
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liufan
LV.4
8
2018-06-04 16:37

平時很忙,最近閑一點,說一下這個產(chǎn)品的情況,最開始的關(guān)于SPWM的問題已經(jīng)解決,電路沒有問題,程序也沒有問題,是管子的問題,這個版本已經(jīng)在客戶那邊測試沒有問題了。

不過客戶那邊提到說在相同的測試條件下,帶負載能力沒有樣品強,我在現(xiàn)場通過調(diào)整,怎么也調(diào)整不好,最后,通過對樣品的波形研究,發(fā)現(xiàn)不是使用的SPWM調(diào)制方式,而是采用SVPWM方式,不得已,后來修改軟件,采用SVPWM方式驅(qū)動,現(xiàn)在客戶正在做測試,帶負載能力沒有問題了,正在測試其他項目,等待結(jié)果。

SVPWM方式確實很不錯,明顯電壓利用率高,最開始不熟悉SVPWM,啃了好久理論知識,找了一些參考資料,最后還是搗鼓出來了,雖然做出來了,但是有些方面還是不太理解。

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