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貼片電容2.2UF/25V失效分析

貼片電容2.2UF失效,用洗板水清洗后再用熱風槍洪干都無效,在路用良品機對照測量容量及DF值都無明顯差異,用電烙鐵燙一下即好,拆下測量也是好的,不知是何原因造成。
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hylylx
LV.9
2
2020-03-18 08:40
描述的不清楚,圍觀。
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linss
LV.5
3
2020-03-18 10:07
這個電容裝回去老化一段時間可能問題還會重現(xiàn),受機械應力損壞可能性很大。
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lqh1972
LV.5
4
2020-03-19 15:26
@linss
這個電容裝回去老化一段時間可能問題還會重現(xiàn),受機械應力損壞可能性很大。
我在生產(chǎn)現(xiàn)場碰到這樣的問題多次啦,提供貼片廠商分析,他也是這樣說,貼片電容受應力,內(nèi)部有個別層拉傷,用電烙鐵燙下會自身修復好斷層處
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lqh1972
LV.5
5
2020-03-19 15:34
@lqh1972
我在生產(chǎn)現(xiàn)場碰到這樣的問題多次啦,提供貼片廠商分析,他也是這樣說,貼片電容受應力,內(nèi)部有個別層拉傷,用電烙鐵燙下會自身修復好斷層處
貼片電容用二次元觀察外觀無破損及裂痕,兩焊點焊接良好,容量及DF值與良品機對比無明顯差異,用洗板水清洗烘干后通電測試都不通過,用電烙鐵燙下待冷卻后通電測試合格,供應商分析為內(nèi)部受應力有斷層現(xiàn)象,需打磨切片才能分析此不良失效真因
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lqh1972
LV.5
6
2020-03-21 14:23
@lqh1972
貼片電容用二次元觀察外觀無破損及裂痕,兩焊點焊接良好,容量及DF值與良品機對比無明顯差異,用洗板水清洗烘干后通電測試都不通過,用電烙鐵燙下待冷卻后通電測試合格,供應商分析為內(nèi)部受應力有斷層現(xiàn)象,需打磨切片才能分析此不良失效真因

貼片電容失效原因不外乎以下幾個原因:1、SMT機貼片吸嘴頭壓力過大,機械應力損傷貼片電容;

                                                         2、電路板焊盤設計不良,兩個焊盤大小不一,特別是相鄰相連的焊盤不能直接相連,避免一腳焊盤過大,在過回流焊或波峰                                                                    焊時熱膨脹產(chǎn)生的熱應力及焊點冷卻時收縮力(熱脹冷縮產(chǎn)生的應力)造成貼片電容內(nèi)部斷層;

                                                         3、貼片電容靠近板邊緣,特別與板邊緣方向垂直,貼片電容本體與板邊緣水平也不行,折板邊時易受機械應力損壞。如設計                                                                  在板邊緣,需要鑼空或打郵票孔,最好用分割器械分板(工廠用雕刻機分板);

                                                          4、電容在進行波峰焊過程中,預熱溫度,時間不足或者焊接溫度過高容易導致裂紋產(chǎn)生;

                                                           5、在手工補焊過程 中,烙鐵頭直接與電容陶瓷體直接接觸產(chǎn)生的熱沖擊,容量導致裂紋產(chǎn)生,焊接后的基板變形(如分                                                                       板, 安裝時干涉, 超聲時與外殼相碰受振等)也 容易導致裂紋產(chǎn)生。

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2022-03-10 21:47

可以考慮萬用表測試下電容阻值

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2022-03-10 21:48

電容CAP\DF\LC 都正常的話,電容問題不大。

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