一、詭異的信號衰減
作為硬件工程師,我從未想過一個簡單的信號衰減問題會消耗團隊整整72天。首次打樣制作的PCBA板各項性能完美達標,但在第二次小批量生產(chǎn)時,測試了5塊新板,輸出信號幅度均衰減大約33%。相同的設計文件、同一家PCB板廠、完全一致的貼片工藝,故障卻如同幽靈般揮之不去。
二、全方位排查攻堅戰(zhàn)
我們按照"人機料法環(huán)測"六要素展開地毯式排查:
1、首先我們多人反復對比兩次生產(chǎn)的BOM清單不下三次,確認元器件批次無差異。
2、然后將首版良品元器件移植到新板,二版元器件移植到首版良品進行交叉驗證。結果良品依然是良品,二版問題依然存在;
3、確保兩個批次燒錄的程序是同一個人,同一版程序,未見異常;
4、測試人員與測試設備為同一人同一設備,未見異常;
5、使用數(shù)字電橋逐個測量板載電阻/電容/電感值,未見異常;
6、與芯片原廠FAE聯(lián)合進行問題分析,調(diào)試,未發(fā)現(xiàn)原理性錯誤;
7、檢測車間溫濕度、回流焊溫度曲線等生產(chǎn)環(huán)境參數(shù),所有檢測數(shù)據(jù)都顯示正常;
當經(jīng)過了幾輪多角度的排查之后,團隊陷入集體困惑。壓力最大的時刻,甚至懷疑這是個玄學問題。轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在測試剩余的未開封的PCBA。隨著項目節(jié)點的臨近,我們竟不知應該如何推進。本著死馬當活馬醫(yī)的想法,硬著頭皮試一下剩余的板子。本身我們并不報任何希望,但它們竟全部正常!這個發(fā)現(xiàn)讓我們將焦點轉(zhuǎn)向生產(chǎn)過程中的變量。
三、被忽視的工藝細節(jié)
最終鎖定問題源頭:用于焊接不銹鋼件的特殊助焊劑。這種含酸性活化劑的助焊劑在完成焊接后,殘留物在高溫高濕環(huán)境下形成微導電通路,導致相鄰線路間產(chǎn)生μA級漏電流。由于該工藝在首版打樣時尚未引入,且常規(guī)萬用表檢測無法發(fā)現(xiàn)這種微弱漏電,使得這個"合規(guī)操作"成為了致命盲點。
四、工程思維的重構
這次事件讓我深刻認識到:在硬件開發(fā)中,最危險的往往不是未知的技術難點,而是那些被標準化流程"合理化"的操作細節(jié)。當我們面對反復排查仍無解的問題時,不妨回到三個原點:
最近修改過什么?
哪些"合規(guī)操作"可能產(chǎn)生副作用?
是否存在跨物理域的耦合效應?
五、心態(tài)建設
調(diào)試硬件的72天里,最難的從不是技術本身,而是在反復失敗中保持清醒的覺知,不急不躁。曾以為把示波器波形放大十倍就能看清真相,后來才懂,真正要放大的是對“理所當然”的警惕——那瓶合規(guī)使用的助焊劑、那個未更新的工藝記錄、那句“上次都沒問題”的慣性思維,才是蒙住雙眼的黑布。硬件工程師的修行,不過是學會在焊錫的刺鼻氣味中保持嗅覺靈敏,在示波器的噪點里捕捉蛛絲馬跡,在絕望的邊緣仍能冷靜地問一句:“還有什么我們從未懷疑?” 保持良好的心態(tài),沉浸式的去解所遇到的問題,哪怕沒有思路,也不要站在原地。或許艱難邁出的那一步,就是柳暗花明的開始。
以上就是今天分享的內(nèi)容。