01、前言
在電子設(shè)備中,變壓器嘯叫問題是讓工程師頭疼的問題,微小的振動包括電磁學(xué)、熱學(xué)、機械學(xué)等多重領(lǐng)域耦合的現(xiàn)象。
本期內(nèi)容是我最近看的一個拆解變壓器視頻展開系統(tǒng)性分析,對我們設(shè)計變壓器避免嘯叫問題有幫助,聊聊讀后感。內(nèi)容可能存在不夠準確或理解有偏差的地方,歡迎大家指正和交流!
02、問題導(dǎo)入與工具準備
作者收到客戶反饋“樣品嘯叫”的貼片變壓器后,先準備專業(yè)工具并明確分工:
(1)LCR電橋:用于測量電感(Ls)、電阻(Rs)參數(shù);
(2)數(shù)顯卡尺:測量線徑、磁芯尺寸,精準到0.01mm,判斷線徑是否合規(guī);
(3)熱風(fēng)槍/烙鐵:加熱軟化磁芯背膠(背膠耐高溫,遇熱粘性降低),這樣可以實現(xiàn)磁芯無損拆解;
(4)紙筆/標簽紙:記錄引腳對應(yīng)關(guān)系、電感值、圈數(shù)、線徑等關(guān)鍵參數(shù)。
03、參數(shù)測量與初步分析
3.1 電感量測量(LCR電橋)
探針接觸變壓器引腳,屏幕同步顯示電感(Ls)、電阻(Rs)數(shù)值。例如:1 - 3腳測得電感840μH,次級12 - 9腳“7.7μH”,并且感量筆記本同步記錄,防止后續(xù)拆解混淆。
3.2 加熱磁芯
用熱風(fēng)槍均勻加熱磁芯底部(背膠軟化溫度約150℃),待背膠粘性降低后,用鑷子/剪刀分離磁芯,全程避免暴力拆解損傷繞組;
3.3 圈數(shù)測試
將變壓器接入圈數(shù)測試儀,第一次見這個儀器很神奇,為什么一連上就能讀出參數(shù)?于是查了一下,儀器通過電磁感應(yīng)原理(法拉第電磁感應(yīng)定律,繞組切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電壓,對應(yīng)圈數(shù)與電壓線性相關(guān)),測得初級3 - 1腳“53圈”、次級三路各“5圈”,數(shù)值穩(wěn)定后記錄。
04、線包深度拆解
拆除線包絕緣膠帶,撕下標簽參數(shù)貼在記事本上。
次級12-9,11-8,10-7,三層絕緣線并繞5圈,直徑0.45mm三層絕緣線,實際測量是0.43mm,由于卡尺誤差可以加0.02mm。
廠設(shè)計發(fā)現(xiàn)嘯叫問題了,所以加了屏蔽層減少干擾,磁芯開了氣隙。
繼續(xù)拆解,測量初級線徑0.35mm。
拆解完成,記錄線圈匝數(shù),線徑參數(shù)。
05、變壓器嘯叫原因分析
變壓器嘯叫的原理:原理:變壓器激磁成分中的低頻振蕩導(dǎo)致磁芯磁分子運動及周圍空氣振動,產(chǎn)生人耳可聞的嘯叫(20Hz-20kHz)
具體原因如下:
5.1 工藝問題
(1)如果沒有繞緊銅線或含浸不到位,工作頻率高,銅線會不停地抖動,可能會產(chǎn)生振動;
(2)變壓器氣隙長度不合適
反激變壓器都是要開氣隙,存儲的能量一般都是在磁芯和氣隙中。
一般氣隙過大過小都會導(dǎo)致嘯叫問題,具體原因比較復(fù)雜,見下圖。
5.2 鐵芯問題
鐵芯飽和時線圈電流增大,產(chǎn)生自激振蕩,所以設(shè)計時候要合理計算,避免磁芯飽和。
5.3 負載問題
負載處于輕載或者空載時開關(guān)電源處于間歇工作模式,產(chǎn)生低頻振動。嚴重超載時變壓器燒毀前可能會發(fā)出尖叫聲。
5.4 初級線徑過小
作者提出0.35mm初級線徑過小,加大初級線徑至0.45mm。并且給出流程圖,感覺有點道理。
初級線徑過小,截面積就小,導(dǎo)致電阻增大或者電流密度增大,從發(fā)熱分析,銅損增大(發(fā)熱嚴重),材料熱脹冷縮,從磁場力分析,磁芯材料(通常用鐵氧體)在交變磁場下發(fā)生周期性形變,交變電磁力會試圖移動導(dǎo)線,兩種情況都會導(dǎo)致機械振動。見下圖流程圖。
06、總結(jié)
首先要排除設(shè)計變壓器的設(shè)計方面,磁通密度,電流密度是否合理。再排除是否工藝方面的問題,包括線圈松動或含浸不到位,氣隙是否合適,線徑是否合適。